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熱水箱液位計(jì)產(chǎn)生數(shù)值偏差的原因分析及處理措施

發(fā)布時(shí)間:2021-01-18 09:22:15??點(diǎn)擊次數(shù):2326次

摘 要 :自方家山機(jī)組投入運(yùn)行以來,每個(gè)疏水箱上的 3 支熱水箱液位計(jì)均存在數(shù)值有偏差的情況,尤其是在升功率過程中液位測量偏差較大,對疏水調(diào)節(jié)控制產(chǎn)生影響。結(jié)合 GSS 系統(tǒng)疏水箱液位調(diào)節(jié)特點(diǎn)及歷史缺陷情況,分析了熱水箱液位計(jì)產(chǎn)生數(shù)值偏差的原因,提出更換熱水箱液位計(jì)安裝方式的措施,對熱水箱液位計(jì)進(jìn)行移位設(shè)計(jì)。改造后運(yùn)行結(jié)果表明,該處理措施初步解決了液位偏差大的問題,保障了機(jī)組安全穩(wěn)定運(yùn)行。
汽水分離再熱器系統(tǒng)是核電廠重要系統(tǒng)之一,對高壓缸排汽進(jìn)行除濕和再熱,降低進(jìn)入低壓缸蒸汽濕度,使其具有一定過熱度,提高進(jìn)低壓缸做功的蒸汽品質(zhì)。汽水分離再熱器為核電站二回路內(nèi)重要熱力設(shè)備,系統(tǒng)由兩臺汽水分離再熱器(MSR)、6 臺疏水箱及相應(yīng)的蒸汽和疏水管道組成,整個(gè)系統(tǒng)總體上可分為汽水分離再熱部分和疏水收集回流部分。每臺 MSR 的疏水部分由 3 臺疏水箱以及相應(yīng)的管道和閥門組成,分別為一級、二級、殼側(cè)疏水箱,每臺疏水箱的液位由 3 支導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)進(jìn)行控制。
1 事件概述
方家山 MSR 共有 6 個(gè)疏水箱,分別為左右一級、左右二級、左右殼側(cè)疏水箱。其中一級、二級疏水箱位于 MX廠房 3.5m 位置標(biāo)高處,每臺箱體上各以直插的安裝方式安裝了 3 支導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)(共 18 支)。其中,殼側(cè)疏水箱液位信號參與停機(jī)保護(hù)(現(xiàn)場布置見圖 1 液位計(jì)安裝圖)。

1.1 導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)原理
導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)主要利用時(shí)域反射原理(TDR),發(fā)射-反射-接收。雷達(dá)波以光速運(yùn)行,運(yùn)行時(shí)間可以通過電子部件被轉(zhuǎn)換成物位信號。探頭發(fā)射高頻脈沖并沿探桿傳播,當(dāng)脈沖遇到物料表面時(shí),反射回來被儀表內(nèi)的接收器接受,并將距離信號轉(zhuǎn)化為物位信號。信號經(jīng)智能處理器進(jìn)行顯示、報(bào)警、操作等。導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)可用于易燃、易爆、高粘度、高腐蝕性等介質(zhì)液位的精確測量,特別適用于大型立罐和球罐。
1.2 當(dāng)前問題
方家山核電機(jī)組自商運(yùn)以來,MSR 疏水箱內(nèi)多次發(fā)生液位高漂的問題,并且還存在表計(jì)之間偏差較大的問題,發(fā)生一支液位計(jì)與其他兩支相比偏差較大(大約 10%)的情況(見圖 2 液位趨勢圖),主要問題存在于探桿和表頭。

1.2.1 探桿問題
在歷次大修執(zhí)行 GSS 系統(tǒng) MSR 熱水箱液位計(jì)預(yù)防性維修檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),部分導(dǎo)波桿支撐件破碎并丟失,同時(shí)存在探桿根部焊縫有裂痕的問題,見圖 3 焊縫裂痕和支撐件丟失。

1.2.2 表頭問題
在大修期間拆下表頭,發(fā)現(xiàn)表頭與探桿連接處的探針附近存在水漬的情況。在做通道檢查時(shí)候發(fā)現(xiàn),稍有觸碰表頭電子板卡,數(shù)值有較大變化。
以上缺陷問題,勢必導(dǎo)致導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)功能喪失、測量不準(zhǔn)確,特別是殼側(cè)疏水箱液位信號涉及停機(jī)保護(hù),長期的重復(fù)缺陷問題將帶來不可預(yù)測的停機(jī)風(fēng)險(xiǎn)。
2 原因分析
在歷次大修機(jī)組升功率期間,同一疏水箱內(nèi)的 3 支導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)間的液位顯示值偏差逐漸變大。根據(jù) 102 大修拆下的導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)導(dǎo)波桿的支撐件破碎以及焊縫開裂的情況,可以推斷出以下幾點(diǎn):
1)測量環(huán)境惡劣
疏水箱內(nèi)水位持續(xù)擾動(dòng)對導(dǎo)波桿形成沖擊,壓力高、振動(dòng)大,導(dǎo)波桿晃動(dòng)可能造成測量不準(zhǔn)。發(fā)生概率級別:I。
2)變送器表頭溫度過高
現(xiàn)場表頭的溫度長期處于高溫環(huán)境(溫度*高的二級疏水箱可達(dá)到 50℃),長期的高溫勢必會影響電子器件的穩(wěn)定性。發(fā)生概率級別:II。
3)導(dǎo)波桿支撐件破碎
目前頂裝式的安裝方式*易導(dǎo)致導(dǎo)波桿支架損壞,導(dǎo)波傳導(dǎo)部分與外壁碰撞影響測量。
發(fā)生概率級別:I。
4)汽水環(huán)境過于復(fù)雜
導(dǎo)波桿采用的蒸汽補(bǔ)償技術(shù),僅以導(dǎo)波桿下 6 英寸處電磁波的速率作為參考,若整個(gè)罐體內(nèi)汽水分布不均,將影響液位測量的準(zhǔn)確性。
發(fā)生概率級別:III。
5)工況發(fā)生變化
現(xiàn)場工況發(fā)生變化比如甩負(fù)荷時(shí),會發(fā)生短時(shí)間的低溫高壓環(huán)境。探桿螺紋根部由于與罐體接口連接處的緊封情況容易發(fā)生散熱困難,導(dǎo)致跳變情況。發(fā)生概率級別:III。
6)設(shè)備本身質(zhì)量問題
拆裝表頭發(fā)現(xiàn)插針附近存在水漬情況表明:表頭密封填料問題導(dǎo)致高溫蒸汽滲透,降低設(shè)備性能,影響測量準(zhǔn)確性,存在運(yùn)行期間液位計(jì)漂表情況。發(fā)生概率級別:III。
3 處理措施
結(jié)合以上趨勢和分析結(jié)果可以得出:所有箱體上液位計(jì)均有偏差。相比較而言,液位偏差大主要集中在二級疏水箱(所有疏水箱中溫度壓力*高),其次是一級、*后是殼側(cè)(偏差較?。S纱丝梢?,復(fù)雜的工況環(huán)境對設(shè)備功能影響較大,液位計(jì)直插的安裝方式勢必會帶來箱體內(nèi)復(fù)雜環(huán)境所造成的設(shè)備缺陷問題,加之當(dāng)前直插式安裝方式無法滿足功率運(yùn)行期間日常在線隔離檢修的要求。因此,將所有導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)移出,以外置浮筒式安裝是目前主要的解決方案。此方案可以*大限度地降低容器內(nèi)高溫、高壓和復(fù)雜工況帶來的問題,此外在二級水箱試用分體式導(dǎo)波熱水箱液位計(jì),降低高溫給表頭帶來的電子板卡老化現(xiàn)象導(dǎo)致的設(shè)備性能下降的風(fēng)險(xiǎn)。
3.1 移位方案的必要性
1)自調(diào)試以來,多次發(fā)生漂表、表頭故障、支撐件破碎等問題;
2)無法在運(yùn)行期間進(jìn)行在線隔離檢修工作;
3)殼側(cè)疏水箱有液位高高三取二跳機(jī)信號,液位計(jì)漂表情況*易導(dǎo)致機(jī)組誤停機(jī)。
3.2 方案實(shí)施過程
3.2.1 移位方案
1)在每個(gè)疏水箱外部靠近水側(cè)取壓口處,安裝 3 個(gè)測量筒用于導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)的安置以及液位測量;每個(gè)測量筒的汽側(cè)取壓口仍然選用原導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)接口,而水側(cè)取壓口引用原水汽取樣口、磁翻板液位計(jì)取壓口,以左側(cè)一級水箱布置圖為例,見圖 4 左側(cè)一級水箱布置圖(側(cè)視圖)。

2)采用原導(dǎo)波熱水箱液位計(jì)配套用浮筒,浮筒接口管線應(yīng)避免直角、彎管盡量不產(chǎn)生較大坡度,防止汽側(cè)發(fā)生汽封現(xiàn)象。
3)由于部分疏水箱安裝位置懸于半空,平臺有限,需要土建外延支撐平臺。
3.2.2 分體式方案
由于二級疏水箱內(nèi)溫度壓力*高,將左、右兩側(cè)疏水箱上的 6 支液位計(jì)全部更換為法蘭連接方式的分體式導(dǎo)波熱水箱液位計(jì),以減少高溫給表頭電子元器件帶來的損害。
4 結(jié)論及建議
1)運(yùn)行期間
目前,機(jī)組已按照以上方案進(jìn)行了改造,改造后的*次大修檢查中探桿內(nèi)支撐件大部分完好,并且滿功率運(yùn)行期間基本未發(fā)生 3 支液位計(jì)較大偏差的情況。
2)升降功率期間
但是在機(jī)組啟、停機(jī)階段,仍然發(fā)生 3 支液位計(jì)間存在偏差較大情況。根據(jù)改造后現(xiàn)場情況來看,液位計(jì)的移位很大程度上解決了支撐件破碎的情況,并且滿足了在線隔離檢修的要求,降低了停機(jī)、停堆的風(fēng)險(xiǎn)。但是對于啟停機(jī)階段存在的偏差問題,由于啟停階段復(fù)雜的工況,例如壓力溫度的劇烈變化、移位后的滯后情況、產(chǎn)品的溫度補(bǔ)償功能是否適應(yīng)實(shí)際工況等諸多因素疊加,都會導(dǎo)致目前的偏差情況。如何解決此類問題,還需要結(jié)合液位計(jì)產(chǎn)品本身以及現(xiàn)場實(shí)際工況等諸多因素進(jìn)行深度分析。

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